在精益化管理飛速發(fā)展的當(dāng)下,如何將傳統(tǒng)安拆工藝的安全系數(shù)再提高、施工效率再提升、有效降低材料耗費(fèi)等問題,就成了擺在西銘人面前一項(xiàng)亟待解決的“課題”。
“精益化管理就是要消除浪費(fèi)、優(yōu)化流程、提高工作效率,實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體系統(tǒng)的優(yōu)化和高效運(yùn)行,作為我們安裝區(qū)而言,想要將精益化管理不斷推進(jìn),我們就要在拆除方面尋找突破口,只有打破傳統(tǒng)思想觀念,徹底解決生產(chǎn)流程中時(shí)間等待、人員等待、設(shè)備等待的問題,在嚴(yán)格遵循標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程的同時(shí),有效降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量”西銘礦安裝區(qū)區(qū)長(zhǎng)王力說道。
為了有效提高傳統(tǒng)安拆工藝的安全系數(shù)、施工效率、降低材料耗費(fèi),安裝區(qū)嚴(yán)格按照“科學(xué)組織、積極協(xié)調(diào)、嚴(yán)格考核”的工作思路,特成立“解題”小組,重點(diǎn)從設(shè)計(jì)優(yōu)化、設(shè)備應(yīng)用、勞動(dòng)組織、施工效率等4個(gè)方面開展頭腦風(fēng)暴,破解影響和制約傳統(tǒng)拆除工藝的瓶頸。同時(shí),堅(jiān)持問題導(dǎo)向,制定了工作面超前加固、支架高效拆移等解決措施,堅(jiān)決做到小問題不過班,大問題不過天,逐條逐項(xiàng)明確責(zé)任人,將安拆過程中的種種難題,逐個(gè)擊破。?
“工作面出架是拆除用時(shí)最長(zhǎng)、工序最繁瑣的一個(gè)環(huán)節(jié),支架拆除工藝條件又有制約性,導(dǎo)致我們每班在下班前都無法完成完整的拆除工作,我們安裝一隊(duì)就樹立了‘一家人、一盤棋、一條心’的思想,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),積極組織,有效利用交接班時(shí)間,在當(dāng)班最后的時(shí)間段將支架抽出并做好維護(hù)工作,使下一班在接班后就可以第一時(shí)間進(jìn)行支架拆除的相關(guān)作業(yè)?!卑惭b一隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)王朋朋介紹道。
安拆過程中,該礦安裝一隊(duì)充分調(diào)動(dòng)時(shí)間、人員等因素,在合理利用交接班時(shí)間的同時(shí),加強(qiáng)檢修班管理,在完成設(shè)備設(shè)施正常檢修作業(yè)的基礎(chǔ)上,做好對(duì)架、裝架工作,49407工作面穿層下至上車場(chǎng)的支架運(yùn)輸也是24?小時(shí)循環(huán)不間斷的作業(yè),并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件的變化及時(shí)完善施工管理規(guī)定,提前將設(shè)備易損的配件輸送到工作面,每班安排專人維護(hù)液泵和其他設(shè)備,有效杜絕因發(fā)生設(shè)備故障而影響生產(chǎn)的情況出現(xiàn),全力保障了生產(chǎn)接續(xù)工作順利推進(jìn)。
工欲善其事,必先利其器。鋼絲繩在礦井安拆任務(wù)中扮演著重要的角色,安裝一隊(duì)在做好日常工作的同時(shí),不斷加強(qiáng)鋼絲繩的檢查和維護(hù)保養(yǎng)工作,定期對(duì)鋼絲繩進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑和緊固等操作,以保證鋼絲繩的使用壽命和安全性能,有效提升鋼絲繩的使用壽命,為礦井節(jié)約成本,助力精益化管理工作的持續(xù)開展。
西銘礦通過優(yōu)化工作流程、減少浪費(fèi)、突破瓶頸,大大提高了生產(chǎn)效率和質(zhì)量,在南四采區(qū)49407工作面安拆任務(wù)中,共計(jì)節(jié)約人工成本約18萬元,提高拆除效率33%,安全拆除支架120臺(tái),使工作任務(wù)提前10天順利完成。